在采用氨法脱硫的工艺过程中,脱硫浆液中的氯离子和氟离子含量过高成为了一个亟待解决的问题。具体来说,氯离子含量最高可达到约15万mg/L,而氟离子含量最高也可达到约5000mg/L。这种高含量的氯离子和氟离子对与浆液接触的金属材料造成了严重的腐蚀,不仅威胁到设备的安全运行,还给企业的安全生产带来了极大的隐患。在实际运行中,脱硫塔、循环泵以及硫酸铵处理系统等关键设备经常发生腐蚀漏液的情况,严重影响了脱硫系统的稳定性和可靠性。尽管已经将脱硫系统的补水从工业水更换为除盐水,并将与脱硫浆液接触的金属材质升级到了耐腐蚀性能更强的2507材质,但这些措施并未能有效降低氯离子和氟离子的含量,腐蚀问题依然严峻。因此,亟需找到一种有效的技术方法来解决运行过程中脱硫浆液氯离子和氟离子含量高的问题,以确保脱硫系统的安全稳定运行。
针对上述脱硫浆液氯离子和氟离子含量高的问题,本技术需求旨在通过技术协同攻关的方式,研发出一种能够有效降低脱硫浆液中氯离子和氟离子含量的技术方法。具体需要解决的关键技术问题包括:
本技术需求期望通过技术协同攻关,实现以下效果:
采用氨法脱硫,运行过程中脱硫浆液氯离子及氟离子含量较高(氯离子最高约到15万mg/L,氟离子最高约到5000mg/L),造成同浆液接触的金属材料的腐蚀,给安全生产带来危害。运行过程中脱硫塔、循环泵及硫酸铵处理系统经常发生腐蚀漏液等情况。脱硫系统补水由原来的工业水换成了除盐水,同脱硫浆液接触的金属材质提高到了2507材质,但是未起到有效作用。现阶段需要解决运行过程中脱硫浆液氯离子和氟离子高的问题,将氯离子降到4万mg/L以内。
