福海创PTA(精对苯二甲酸)装置作为化学工程与工艺领域的重要生产环节,设计负荷达到450万吨/年,采用高效的三头两尾设计方案。然而,受市场波动等因素影响,当前实际运行负荷降低至200万吨/年,仅有两台氧化反应器和一台精制反应器在线运行。在此运行状态下,尽管通过优化操作条件,如将氧化反应器的操作压力从13.5barg降低至13.1barg,有效减少了醋酸消耗(从33kg降至30kg/吨PTA),但PX(对二甲苯)的消耗量仍然维持在657kg/吨PTA的高位。这一数值明显高于每吨PTA消耗PX的理论值639kg,同时也高于行业先进水平(649-651kg/吨PTA)。高PX单耗不仅增加了生产成本,还影响了产品的市场竞争力。因此,降低PX单耗,提高PTA生产效率,成为当前亟待解决的技术难题。
针对福海创PTA装置降低PX单耗的技术需求,需重点攻克以下几个关键技术问题:
实施上述技术攻关后,预期达到以下效果:
福海创PTA装置设计负荷450万吨/年,采用三头两尾设计方案,正常运行负荷在380万吨/年,由于市场等原因,目前在200万吨/年的较低负荷运行,两台氧化反应器和一台精制反应器在线。通过氧化反应器降压运行(从13.5barg降13.1barg),醋酸消耗从33kg降至30kg,但是PX消耗仍保持在657kg的高位。每吨PTA消耗PX理论值639kg,行业先进649-651kg,降低PX消耗成为亟待解决的难题。
